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窄带钢冷连轧机电气控制系统
摘要: 2009年中我公司承接了华菱四轧冷带电气设备及自动化改造项目,由于前期传动设备老化,严重影响生产效率及质量,但此次改造经费有限,因此我公司经过研究确定了经济有效的改造方案:选择可逆全数字SIEMENS直流控制装置(混装)和S7-200系列小型PLC为控制核心设计的冷连轧机电气控制系统
Abstract:
Key words :

2009年中我公司承接了华菱四轧冷带电气设备及自动化改造项目,由于前期传动设备老化,严重影响生产效率及质量,但此次改造经费有限,因此我公司经过研究确定了经济有效的改造方案:选择可逆全数字SIEMENS直流控制装置(混装)和S7-200系列小型PLC为控制核心设计的冷连轧机电气控制系统,实现了机架的速度级联控制,张力闭环控制,自动卷径计算等工艺,并且符合先期设备的操作习惯,使操作工能尽快熟悉设备,减少改造后的设备使用投入时间。

改造后系统技术性能参数:
  机架速度:0-300米/分钟、速度控制精度:0.5%、成品厚度:0.6-1.2mm

三机架冷连轧机是由开卷箱、1-3#冷轧机和卷取机等主要机械设备组成,全线没有活套机构,在1-2#;2-3#机架间设有张力计,末机架的出口有一台测厚仪,每个机架为独立的直流传动系统,均为工作辊传动,卷取机也是直流传动系统,选用西门子间接张力控制

改造后能够保证产品的尺寸精确,厚度均匀,板型平直,同板差不超过0.01-0.03毫米,完全能够达到高精度公差的要求。

采用新型方式配置冷连轧机组自动化系统的好处可以归纳如下:

1.        充分发挥CPU技术性能,从根本上简化自动化系统结构,降低设备投资。

2.        充分采用SIEMENS设备间通讯总线技术,从而大量节省输入/输出点和施工电缆,降低投资费用,减少设备改造时间。

3.        充分采用6RA70内部软件的灵活性及可开发性,从而提高自动化生产的操作,使设备简约化。

4.        充分采纳前期设备人机的接口,操作按钮、指示灯和显示仪表,就地操作箱等器件或设备,保留原有功能设计,从而使设备改造适应期减少到最少。


 

系统组成及功能:

冷连轧机组自动化系统构成方式为:基础传动+PLC;PLC+传动系统之间通过网络进行信息交换。

PLC控制系统主要完成工艺功能的控制,根据工艺需要完成速度设定、逻辑控制、监测和报警。PLC与调速传动装置之间采用独立通讯网络,PLC把设定参数和控制指令传送到终端和各调速传动系统,并收集各调速传动系统的状态和电气参数送到操作台,反馈到操作工。

       通过张力计把张力偏差值输出到1#和3#控制柜,调节1#和3#的速度,保持张力平衡。

有总速度调节和单机调节,总速度调节是以二号机为基准,其它单机的速度是由二号机进行自动跟踪分配。

传动装置内控时,装置可能带单机进行各种必须的单机调试。

       卷取机的张力控制由直流装置6RA70自由控制软件来实现,"中心卷取"间接张力控制功能,可以使卷取机以恒张力的卷取特性工作。"中心卷取"控制具有卷径计算、磁通补偿、惯性补偿、摩擦损耗补偿、断带保护等功能,可作为标准应用。独立的卷取张力给定,线速度信号由末尾机架的直流装置提供。

 

综上所诉,此方案是性能价格比极高的电气配置,既适应了生产工艺要求,又降低了设备的改造成本,同时设备的可靠性、无故障率得以很大提高

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