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S100型掘进机行走部的改型设计

2009-10-09
作者:杜传坤1,陈东娅2,张佃龙1

  摘 要:对S100型煤巷掘进机行走部进行了分析。介绍S100型掘进机行走部的功能和组成,确定与其相关的主要技术参数, 并对S100型掘进机的行走部及履带机构进行了改型设计,可为有关设计和研究人员提供参考。
  关键词:掘进机;行走;履带

 

  行走机构是掘进机一个非常重要的部件,它担负着掘进机的截割进给运动,以及整机的前进、后退和转弯等各种运动,同时又是整台掘进机的连接、支撑基础,其结构的可靠性将影响整机的工作性能。目前,兖矿集团各煤矿使用着近10台S100型掘进机,由于煤矿井下工作条件非常恶劣,底板松软,且经常有较多积水,造成行走机构承压能力低、负荷重、冲击大,其支重轮、涨紧轮组、驱动轮等长期处于泥水中,容易损坏[1]。特别是履带链的损坏,因为其价格高、更换困难,不但加重了生产厂家的成本,也增加了用户的使用成本。本文对S100掘进机行走部存在问题进行认真分析,重新设计了整个行走机构。
1 重新设计行走机构驱动轮
1.1  驱动轮节圆和齿数的确定

  掘进机在相同的道路上以同一速度行走,其行走阻力是一样的,只要驱动力大于行走阻力,机器就可以行走。掘进机驱动轮的行走驱动力矩M为
  M=Ft·R
  式中:Ft为牵引力,R为驱动轮半径。
  从上式可以看出,行走驱动力矩与驱动轮半径成正比。驱动轮半径越大,驱动力矩就越大;驱动轮半径小,驱动力矩也变小。所以,从提高减速器的可靠性、减少减速器受力考虑,驱动轮应尽量缩小。但驱动轮也不能太小,因为驱动轮过小会使履带的弯曲挠性应力增大,弯曲直径越小,应力越大,且履带运动速度的不平稳性增大,加大冲击,从而影响履带寿命。因此,驱动轮的齿数一般不宜少于7个[2]。
  根据上述标准,新设计的驱动轮的节圆直径为501.4 mm,齿数为13个,使用材料为42CrMo,调质处理。
1.2 驱动轮齿形的设计
  履带啮合副的设计主要采用等节距啮合设计理论,等节距是指履带节距与链轮节距相等。在等节距啮合时,履带啮合副是多齿传动,履带牵引力由啮合各齿分担,各个齿所受的负荷较小,此时啮合平稳、冲击振动小,使用寿命较长。驱动轮的设计还应满足以下3个基本条件:使履带销顺利进入和退出啮合,减少接触面的冲击;使齿面接触应力满足要求,减小磨损;使履带节距因磨损而增大时仍能保持工作而不掉链。结合S100掘进机的井下实际工作情况,最终设计出的驱动轮如图1所示。

 

2  重新设计行走机构履带副
2.1  原S100型掘进机履带传动副情况
  原S100型掘进机的履带传动副的履带是一个由履带链板、履带链环、连接销、连接套筒等部件组成的组合式结构,结构复杂。行走动作时,履带链环的上表面实际上构成了掘进机行走轮系的运动轨道,承受着掘进机巨大的压力和轮子对它的摩擦力,但是由于其与轮子的接触面太窄,因应力过大而易磨损,造成履带链环强度的急剧下降,使履带链环断裂,且损坏后在井下恶劣条件下不宜更换[3]。
2.2  新设计链板销轴连接式履带副
  根据驱动轮的参数(节圆直径501.4 mm,节距为120 mm)及掘进机的承载力情况,设计履带副结构,采用履带链板与驱动轮直接啮合的履带副。驱动轮齿直接与履带链窝啮合,由履带板直接受力,销轴只起连接作用,这就使履带所承受的弯曲应力大大降低,啮合更加平稳、可靠。同时,这种结构简单,拆装方便,完全适应井下恶劣的工作环境。
  材料选择上,采用高强度、高耐磨性的材料40CrMnMo,调质处理。这种材料在冶炼时加入Mn元素,能有效地细化品粒,热处理后金相组织致密、强韧性好[4]。
  正确选用履带板宽度。因为履带板宽度每增加50 mm,履带板的侧向弯应力约增大20%。所以在满足机器接地比压的要求下,应选用最小的宽度。本文设计的履带板宽度为410 mm,整个履带装配后如图2所示。

 

3 重新设计履带架和驱动系统
  原S100型掘进机采用高速马达—减速器驱动,效率低,传动副容易磨损,减速箱为行星机构减速箱,结构复杂,体积庞大,行走马达故障率高,井下维修更换困难。
  改型设计后,行走减速器和驱动马达均使用德国博士力士乐产品。马达为斜轴式轴向柱塞定量马达,型号为A2FE90/61W-VAL。选用此马达较之原来使用的齿轮马达效率高、体积小、性能稳定。选用的减速箱型号为GFT36T3-131,输出扭矩为36 000 N·m,传动比为131,结构紧凑,有极好的承载能力和高可靠性,且噪音低,安装方便[5]。
  重新设计的行走部如图3所示。

 

  通过对S100型掘进机行走部的改型设计,对掘进机整机性能及可靠性的改善和提高具有一定的实际意义,可以在较小的投入下,取得较大的经济效益。同时,重新设计的行走部选用了进口减速器和马达,对吸收和消化国外先进技术,缩小国产掘进机与国外同类设备的差距,提高我国的技术水平和生产能力具有很好的现实意义。


参考文献
[1] 毛君,李申岩,王丽丽.EBZ-132SH型掘进机的行走机构及其液压系统设计[J].煤矿机械, 2007, (09) .
[2] 黄日恒.悬臂式掘进机[M].徐州:中国矿业大学出版社,1996.
[3] 杨国栋.掘进机常见故障及分析[J]. 辽宁工程技术大学学报, 2005, (S2) .
[4] 韩健,王书蒙,胡王景.S100掘进机的使用与技术[J].煤矿机械,2007,(12):147-148.
[5] 杨春海.掘进机履带式行走机构的研究[J].科学之友,2008,(3):1-2.

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