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1. 项目简介
1.1项目所在地,项目所在公司企业见解,公司企业的行业简要背景
华新水泥股份有限公司是一个有着百年历史、享誉国内外的国家大型水泥骨干企业,前身为
进入“十五”以来,华新进入了飞速发展期,到目前为止,华新水泥股份有限公司建设新型干法窑共10条,粉磨站共8个。
华新水泥股份有限公司武穴分公司地处“鄂东门户”武穴市,是中国著名水泥企业集团华新水泥股份有限公司,旗下最大的分(子)公司,规划年产水泥1000万吨,一期工程为一条日产6000吨的新型干法水泥生产线,具备年产优质熟料200万吨,优质水泥250万吨的能力。一期工程于
1.2项目的简要工艺
新型干法水泥生产已成为当代水泥工业发展的主流和最先进的工艺。
整条生产线分为三个阶段:(1)生料制备 (2)熟料煅烧 (3)水泥的制成
以上三个阶段可以简称为“两磨一烧”。
1. 3华新武穴工程工艺流程
华新武穴熟料生产线在水泥生产过程中,大致经过了原料开采、原料破碎、生料配料、生料粉磨、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装及输送等过程。
2. 为什么选择智能仪表取代II型仪表
2.1 国内现场仪表的发展
过程控制仪表是水泥生产自动化中不可缺少的一部分, 而在50 年代, 过程仪表基于 3~15psi 气动标准信号, 60 年代后发展了 4~20mA(DC) 信号标准, 80年代后---4~20mA(DC) 标准信号和智能仪表并存。
然而,II型仪表存在参数不易调整, 现场人员不易控制;还有互换性差等缺点,
随着计算机技术、控制技术、网络通信技术的不断发展,企业网络的结构形式发生了较大变化, 现场总线技术的智能仪表等产品应运而生。
2.2 西门子PA仪表的特点
SITRANS T3K PA 将来自热电阻和热电偶的信号转换成数字信号。测量值通过微处理器,转化为PROFIBUS PA上的温度输出和其它状态参数。传感器、量程、故障信息都可以编程设定,因此,SITRANS T3K PA能够提供您各种各样可能的诊断和模拟的功能。
高度的安全性----工作电流小于11mA。出于安全考虑,在故障事件中,总线电流减少到小于14mA。
快速,无故障参数化----SITRANS T3K PA结构紧凑,可安装在带盖的B型接线盒中。此外,在参数设定方面,它还可以利用方便的SIMATIC PDM软件进行编程。
SITRANS T3K PA带有的保护功能:
l 电流限值:在出现故障时,避免总线过载,维护其它正确运行节点的数据流通;
l 极性颠倒保护:使总线线路按要求连接;
l EMC滤波:在有电磁干扰时防止误动作;
SITRANS P DSIII PA系列压力变送器适用于非腐蚀性和腐蚀性气体、蒸汽和液体的压力测量。标准量程宽,从0.1至40MPa
该变送器即可使用三个输入键在现场进行参数设定,并可在数字表头上观察测量结果、出错信息和操作模式。又可通过一个SIMATIC PDM工具软件在线测试状态值和诊断值。SITRANS P DSIII 系列变送器特点:
l 可靠性
l 稳定性
l 超强的诊断功能
· 超限监测。当压力值超限,或错误信号产生时,其发生的频繁度、时间、幅度、都将作为异常事件被记录。及时掌握生产过程中发生的异常情况。
· 可以通过软件输入一个值,修正正常范围内的漂移情况。
· 内置维护计数器,可以记录变送器调校次数。根据连续性理论,此功能可用于保证变送器的最大使用精度。
· 变送器内的仿真功能,可基于已定义的数值检查变送器电子部分和整个回路,以获得以下重要信息:变送器电子部分是否正常工作?多少压力时产生超限响应?调节回路是否正常?所有显示功能是否起作用?
STRANS LR400是一款24GHz连续波调频工作方式的微波雷达物位计,最大量程可达
可以通过红外手持编程器直接对仪表进行编程,也可以使用SIMATIC PDM 软件进行远程编程。
除此之外,它还有以下特点:
1) 高频、耐高温特性,使其很好地用于诸如生料、熟料、成品水泥、粉煤灰等介质的测量应用中,测量结果可靠、稳定、准确。
2) 先进的回波处理算法——声智能技术,能够将真假回波信号区分开来,从而保证测量的可靠性。
3) 采用PTFE长喇叭防尘封头设计,外加吹扫装置,既克服粉尘吸附,又消除干扰信号的影响。
坚固的铝制外壳设计,能够满足各种恶劣的工况。
2.3 华新现场仪表的选择
对于华新而言,如何选择可靠高效的自动化控制系统、电控设备及仪表设备是提高产品的竞争力的成本控制策略的重要内容。在水泥厂中,利用温度、压力、物位等仪器对不同的炉膛、管道、物料仓的准确测量,是提高整个生产线的产品质量、生产效率和安全环保起着至关重要的作用。
表2-1 西门子产品
西门子变频器440 西门子PA 压力&温度仪表
DP执行器SIPOS5 用现场接线盒取代TAP头
LR400 雷达料位计
3.武穴项目过程控制系统组成
3.1系统共设3个控制室:石灰石破碎控制室1个,中央控制室1个,包装控制室1个。
3.2 全厂过程控制系统需控制的点:DI 2624点、 DO 1280点、AI 200点、AO 8点、PT100 320点、 共4432点、DP 256个、 PA 105个。
根据华新武穴6000t/d新型干法水泥熟料生产线项目的工厂管理、生产过程及功能要求,过程控制系统体系结构可分为3层,即
3.3 工厂级(企业管理层)、车间级(监控层)和现场级(现场控制层)。
现场控制层:
(1)SIMATIC ET
(2)现场低压智能保护、中压智能保护、交直流传动、调速变频装置以及电动执行机构通过ProfibusDP通信标准与 S7 416-2 PLC进行通信;
(3)现场智能仪表(包括总线式压力变送器和总线式温度变送器)通过Profibus-PA通信标准与DP/PA-LINK及COUPLER连接与S7 416-2 PLC进行通信;
3.4控制系统软件
4.ProfiBus-PA仪表在PCS7中应用
4.1 ProfiBus-PA仪表在PCS7中硬件配置
西门子网络以PROFIBUS协议为主流,网络组态简单快捷,直观易于操作。
ProfiBus-PA仪表组态步骤:(以压力变送器为例,其它仪表类似)
图4-1 ProfiBus-PA仪表在PCS7中硬件配置
4.2 ProfiBus-PA仪表在PCS7的CFC中的应用
4.2.3 PA_AI 共5BYTES, 高4btyes是测量值,1btye过程状态;
4.2.4 通过状态值的评估在线诊断现场设备;
4.3 ProfiBus-PA仪表在PCS7的操作画面中的应用
图4-3 461KH1T1窑头罩温度曲线
图4-4 461KH1P1窑头罩压力曲线
(2006.11.03,14:23~15:23 一个小时的温度、压力曲线记录)
5.SIMATIC PDM
5.1 SIMATIC PDM—是一个过程设备管理工具,适用于所有的现场设备,如温度变送器、压力变送器、物位计、电动执行机构等智能仪表;
5.2 打开PDM工具展示供货商所有的设备参数描述;
5.3 提供统一的人机界面易于操作;
5.4 SIMATIC PDM 有集成版或单机版;
5.5 一台现场设备的所有参数可以通过通讯传输上来;
5.6 SIMATIC PDM 特殊功能
- 设置现场设备地址
- 显示连续记录
- 参数设置比较
6.PROFIBUS-PA仪表使用的经验
图6-1 压力表顶的保护盖
图6-2 三个现场按钮
6.1压力仪表调校
对于西门子压力仪表参数设置方法很多,并且所设定的参数有20多个,如何简单迅速的对仪表进行设定,是仪表工程师关注的问题。通过现场摸索,总结出一套简单的操作步骤:
6.2压力仪表安装需要注意的问题
6.3温度仪表调试和安装需要注意的问题
由于西门子温度仪表体积小巧,安装方便,我们直接用PDM在室内进行参数设定,调试。安装便于操作,尽量靠近取样点,同时,避免变送器曝晒,避免强振动,避免高温。
7.PROFIBUS-PA仪表配置需要考虑的四个问题
7.1 PROFIBUS-PA配置方式 PROFIBUS-PA配置方式两种:一种是通过Coupler直接接PA-仪表,但这种方式通讯速率较低,使得PROFIBUS-DP总线回路速率只有45.45KBit/S;另一种采用Link+Coupler的方式配置系统,适合于系统规模较大,每个站的仪表超过20台以上,而ProfiBus DP所挂接的设备要求具有较高的通讯速率,故而,通过PCS7组态网络时利用Link作为DP从站占据一个DP 地址,所有温度变送器、压力变送器等智能仪表作为Like的从属独立于ProfiBus DP单独进行编址。
7.2通过电流消耗决定一条PA总线连接的仪表数量
Iseg:回路总电流
Ibn:总线设备基本电流消耗
Ifde:总线故障电流
Is:耦合器供电电流
M:总线设备数量
N:起始数
举例: (1)SIRANS TF PA型温度变送器,消耗基本电流Ibn =11mA,最大故障电流Ifde <=3mA时,则在6ES7 157
(2)若SITRANS P压力变送器其消耗基本电流Ibn=12.5Ma,最大故障电流Ifde =15.5mA,则在6ES7 157
但是,大家知道ProfiBus行规协议规定,每段仅链接31台智能仪表
7.3 PA电缆长度
确保最后一台仪表的工作电压大于9V
其中:
Ubn:最后设备电压
Us:耦合器的电压
Is:耦合器的电流
R':单位长度导线阻抗
Lges:总长度
Iseg:回路总电流
例如:选用Coupler 型号6ES7 157
7.4在实际工作中根据实际情况进行配置,充分考虑每个从站的响应时间、通讯周期、通讯速率等要求。
所以我们在武穴项目PA仪表网络配置中,充分考虑以上因素,优化了网络配置, 使得生产处于良好的运行状态。
8.PROFIBUS-PA给用户带来的好处
8.1 在硬件上节省电缆、节省I/O模板、减少盘柜量,节约电源隔离器 ;
8.2 在软件上设计集中、设计故障源减少,节省调试时间;
8.3 在生产安全上减少停机时间、寻找故障直观,迅速、具有预维护和诊断功能;
8.4用现场总线与非现场总线成本差别
9。结束语
随着计算机技术,控制技术,网络技术的发展 ,网络结构的变化,现场总线技术有着广阔的发展前景。运用该技术研究和开发的现场总线过程控制系统及智能仪表 , 必将大大推动水泥生产过程中自动化控制技术的实用化。通过我公司多年来西门子温度、压力、料位计等仪表的应用情况来看,其稳定性好。可靠性高,故障诊断方便等优点,为我公司的仪表推荐应用产品。 |
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